第三章 来到第三个城市
三、我的新工作
回到了厂里,厂长按我的爱好、特点,安排我在全面质量管理办公室上班,具体负责标准计量管理。对我来说,这工作太陌生了!一切都得从头来,为此,一个新的学习任务摆在了我的面前,为了能较快的掌握这方面知识,我除了看一些专业知识书籍外,更主要的是下车间,到第一线去了解最基本的东西,当然,也少不了向有经验的人学习,经过一段时间的摸索、学习后,了解了我厂各计量器具的所在地、功能、作用和当前使用状况。让自己逐步进入了一个计量器具管理的轨道。瓷厂的计量工作重点是在油窑上,‘油窑’就是将瓷坯经过加温逐步烧成瓷器的一个窑炉,它以原油为燃料,故叫它为‘油窑’。有一种以木柴为燃料的窑炉,就叫‘柴窑’。油窑是一个全长68米的隧道组成,故也称为‘隧道窑’,窑车如同平板车,由耐火砖做成的车面,车面上有次序的放着用匣钵盛放的瓷坯,一车挨一车的由轨道进入窑炉。整个窑炉设置了13个测温点,这13个测温点控制了整个烧成的工艺流程。主要的测量工具是热电偶和压力表。热电偶分为两类,一类是低温热电偶,组成材料是镍鉻合金,它长有一米二左右,外管是不锈钢做的保护管,它的主要测温段是在200度至600度之间,另一类是高温热电偶,组成材料是铂铑合金,长在一米至一米二之间,它的外管是耐高温的陶瓷管,它分布在烧成的关键段,测温指标在800度至1300度之间。烧窑者就通过窑炉内所测得的温度是否符合工艺指标,来掌控瓷器的烧成情况。一旦窑温失控,就会造成产品受损。窑温偏低,不达到指标,就会和烧饭一样,烧出半生不熟的产品,即烧出‘夹生’的瓷器。窑温超指标的话,就会造成窑车上的匣钵倒塌,产量受损,窑炉受堵,后面的窑车进不去。所以,烧成工艺的计量工作,就成了整个窑炉中不可缺少的一项十分重要的工作。为了能做好这方面的工作,我不断的学习,主要还是去现场学习。我去了解烧成的工艺要求,了解烧成的分段指标和技术要求,更去了解这些计量器具的性能和特点。热电偶坏了,要维修和更换,这工作有电工做,但为了能更好的了解热电偶的使用情况,我就和电工一起爬上窑顶,一边了解情况,一边也学学如何维修。所以。经常会弄得手上、衣服上都是原油,很难洗。就这样,我很快掌握了这方面的专业知识。由于经常的下车间,和车间的工人也就很熟悉,由于专业知识的提高,处理问题也有了专业化,所以,工人们也都很尊敬我,每次去车间大家对我都很客气,他们也给了我很大的支持和帮助。要他们配合我的地方,他们都能配合得很好。一旦发现有计量不正常的现象,他们会很快反映上来。所以,在我的工作中,我很感谢这些工人兄弟。厂里还让我给新工人培训班上文化课,自己也参加了计量局举办的计量管理学习班,获得了全国计量管理证书和压力表的维修资格证书,所以生活一时还挺乐趣。
四、解决疑难,企业升级
一个月内就要换四、五次,不但影响了烧成工艺的控制,还给厂里的在油窑计量管理上,我们发现低温测试段的热电偶经常坏,有时经济带来了过多的损失。于是,我就与前任计量管理员(现在的副科长)一起,探讨研究起这个现象。我们做了各种设想,都无法说明问题的原因,也查找了一部分资料,也没找到有关这方面的解说,我俩抱着一团疑问,请教了技术科的相关人员,也没得到合理说法,只好来到景德镇陶瓷公司,专访了那里的高级工程师,向他们作了请教,‘高工’们分析道;因为低温热电偶的外壳是用不锈钢材料制成的,它主要的测试温控段是在200—400度之间,进入窑炉烧成的原坯陶瓷,在这个温度段中正是水份蒸发阶段,蒸发的水份逐步形成结晶水,这些结晶水依附在低温热电偶外壳的不锈钢上后,在温度的作用下,不锈钢逐渐被水解,从而,不锈钢像剥皮一样层层剥落,最后,露出了里面的金属偶丝,这样镍鉻合金就直接解除于火源,就容易烧坏。经‘高工’们这么一说很有道理,我们终于找到了低温热电偶如此易损的根子,这样,解决问题就有了方向。我们探讨的重点就放在热电偶的外壳材料改装上,最后我们决定采用耐高温的陶瓷管做外管,它不怕腐蚀。这种材料做的产品市场上没有买,于是,就到有关的生产单位特制了两根,在使用过程中,是否测温正确还待测试,这时,车间的工人就帮我们收集了许多数据,把原来的测试数据与现在的测试数据作了比较,经过一段时间的测试比较,发现没有任何差异,可见效果很好。我们成功了!终于克服了低温段热电偶易损的难题,为烧成工艺的测温带来了方便,也为工厂节约了一笔不必要的开支。我们为此也感到十分高兴。不久,厂里准备搞企业升级,就把这个任务落到了‘全质办’,科里就把这个任务落到了我的头上,我还真一窍不通,好在还有那个副科长帮忙,于是,我们就开始收集资料、整理材料,绘制全厂的工艺流程图、各车间的工艺流程图,还得辅助各车间建立起各种制度、收集各种资料、绘制各道工序的流程控制图及建立起各项工艺的标准等,这段时间确实把我忙坏了。就在这时,一天傍晚,我隔壁拉来了许多建筑材料,一打听,原来住在我隔壁的科长房子由原来的一层楼,要加高为二层楼。为什麽我住房这么小就不能加高?一种不平衡的心里,让我当晚就找到了主管厂长家里,说了我的住房太小的困难,小孩越来越大,请求在隔壁加高的同时,帮我也解决一下困难。我的到来,使他感到很突然,为此,他就推说明天和厂长碰个头给我答复,第二天,我又去找了厂长,厂长让我别急,厂里正在盖新房子,盖好了给我一间,我心想;到那时怎会轮到我?论资排辈也挨不上我啊!我就对厂长说;‘我的小孩已大,不易久等,目前已很不合适,我不求新房子,只求帮我就地解决一下我已很满足了。恳请厂里能帮我这个忙。’我想可能是我正在搞企业升级的原因吧,厂长见我这么坚持,也没多说,一口就答应了我的要求。我的住房就在隔壁加高的同时也升高了一层。这样两个小孩就有了住房,住房的困难就得到了解决。当然,我在工作上更是勤勤恳恳,兢兢业业了。但我对这次企业升级总有些提心吊胆,因为我从没做过这种事,心里没有一点谱,经过较长时间的反复努力和准备,省里来验收了,又是我和科长全权接待,在开会时厂长来了,在验收检查时我和科长陪同到各个车间一一介绍,有各车间主任协同提供材料,最后终于通过了省里的验收。企业升级了,全厂职工每人也加了半级工资。这时,我的心里也算踏实了。全厂上下皆大欢喜。厂长见了我越加客气……。
一个月内就要换四、五次,不但影响了烧成工艺的控制,还给厂里的在油窑计量管理上,我们发现低温测试段的热电偶经常坏,有时经济带来了过多的损失。于是,我就与前任计量管理员(现在的副科长)一起,探讨研究起这个现象。我们做了各种设想,都无法说明问题的原因,也查找了一部分资料,也没找到有关这方面的解说,我俩抱着一团疑问,请教了技术科的相关人员,也没得到合理说法,只好来到景德镇陶瓷公司,专访了那里的高级工程师,向他们作了请教,‘高工’们分析道;因为低温热电偶的外壳是用不锈钢材料制成的,它主要的测试温控段是在200—400度之间,进入窑炉烧成的原坯陶瓷,在这个温度段中正是水份蒸发阶段,蒸发的水份逐步形成结晶水,这些结晶水依附在低温热电偶外壳的不锈钢上后,在温度的作用下,不锈钢逐渐被水解,从而,不锈钢像剥皮一样层层剥落,最后,露出了里面的金属偶丝,这样镍鉻合金就直接解除于火源,就容易烧坏。经‘高工’们这么一说很有道理,我们终于找到了低温热电偶如此易损的根子,这样,解决问题就有了方向。我们探讨的重点就放在热电偶的外壳材料改装上,最后我们决定采用耐高温的陶瓷管做外管,它不怕腐蚀。这种材料做的产品市场上没有买,于是,就到有关的生产单位特制了两根,在使用过程中,是否测温正确还待测试,这时,车间的工人就帮我们收集了许多数据,把原来的测试数据与现在的测试数据作了比较,经过一段时间的测试比较,发现没有任何差异,可见效果很好。我们成功了!终于克服了低温段热电偶易损的难题,为烧成工艺的测温带来了方便,也为工厂节约了一笔不必要的开支。我们为此也感到十分高兴。不久,厂里准备搞企业升级,就把这个任务落到了‘全质办’,科里就把这个任务落到了我的头上,我还真一窍不通,好在还有那个副科长帮忙,于是,我们就开始收集资料、整理材料,绘制全厂的工艺流程图、各车间的工艺流程图,还得辅助各车间建立起各种制度、收集各种资料、绘制各道工序的流程控制图及建立起各项工艺的标准等,这段时间确实把我忙坏了。就在这时,一天傍晚,我隔壁拉来了许多建筑材料,一打听,原来住在我隔壁的科长房子由原来的一层楼,要加高为二层楼。为什麽我住房这么小就不能加高?一种不平衡的心里,让我当晚就找到了主管厂长家里,说了我的住房太小的困难,小孩越来越大,请求在隔壁加高的同时,帮我也解决一下困难。我的到来,使他感到很突然,为此,他就推说明天和厂长碰个头给我答复,第二天,我又去找了厂长,厂长让我别急,厂里正在盖新房子,盖好了给我一间,我心想;到那时怎会轮到我?论资排辈也挨不上我啊!我就对厂长说;‘我的小孩已大,不易久等,目前已很不合适,我不求新房子,只求帮我就地解决一下我已很满足了。恳请厂里能帮我这个忙。’我想可能是我正在搞企业升级的原因吧,厂长见我这么坚持,也没多说,一口就答应了我的要求。我的住房就在隔壁加高的同时也升高了一层。这样两个小孩就有了住房,住房的困难就得到了解决。当然,我在工作上更是勤勤恳恳,兢兢业业了。但我对这次企业升级总有些提心吊胆,因为我从没做过这种事,心里没有一点谱,经过较长时间的反复努力和准备,省里来验收了,又是我和科长全权接待,在开会时厂长来了,在验收检查时我和科长陪同到各个车间一一介绍,有各车间主任协同提供材料,最后终于通过了省里的验收。企业升级了,全厂职工每人也加了半级工资。这时,我的心里也算踏实了。全厂上下皆大欢喜。厂长见了我越加客气……